在小保当矿业公司二号煤矿机电运输队的作业现场,总能看到刘鹏俯身钻研设备、统筹协调工作的身影。他以过硬技术守护矿井安全,以科学管理锻造过硬队伍,以创新实干筑牢安全生产防线,在煤海深处书写着一名党员的初心与担当。
在井下见到刘鹏时,他刚从水泵房巡检回来,厚重的工装袖口还带着检修时蹭上的油污,抬手擦汗的瞬间,油污在额头晕开一片,这是他扎根煤海十余载,最鲜明的“工作印记”。
“干机电的,天天和设备打交道,脸上有点油污不算什么。”他笑着摆摆手,语气平淡。从一名普通的机电检修工到机电运输队队长,身份在变,但他守着井下机电运输设备,护着矿井生产安全的初心,从未有过丝毫改变。刘鹏的日常,就是与高低压开关、水泵这些冰冷的设备相伴,为它们“巡诊把脉”“对症下药”,保障矿井机电运输的“血管”始终畅通。
机电运输队管辖着井下20余种、120余台设备,每一台都是矿井生产的“心脏部件”,一处卡壳,整个井下生产都可能按下“暂停键”。他常说,机电设备的安全,就是井下生产的第一道防线,容不得半点疏忽。而这份守护,往往藏在深夜的紧急抢修里,藏在不分昼夜的坚守中。
去年深冬的凌晨,一阵急促的电话铃声划破了夜的宁静,调度室传来紧急消息:井下中央变电所10kV高压柜突发跳闸故障,柜内伴随异响,井下供电系统告急。彼时,刘鹏刚结束8小时的井下安全巡查回到宿舍,连一口热水都没来得及喝,抓起衣服就往浴室赶。“供电是井下的生命线,一秒都不能耽误。”
到达现场后,刘鹏第一时间做好安全部署,确认接地保护、安全间距等核心防护措施落实到位,便俯身钻进狭小的高压柜旁排查故障。他一边听异响辨故障源头,一边用检测仪测取10余项关键参数,凭借十余载的实操经验,5分钟内就精准判断出故障症结——真空断路器触头烧蚀引发相间短路。此时,井下多个工作面因断电暂停生产,抢修刻不容缓。
“分组作业,一组准备新触头和绝缘配件,一组做好线路检测,按标准流程操作!”刘鹏当机立断,迅速将6名维修队员划分成两组,既当指挥员统筹调度,又当战斗员上手拆解设备。在不足1.5平方米的作业空间里,他半蹲半跪着操作,厚厚的工装很快被汗水浸透,手指被生硬工具磨得发红,却始终紧盯设备,不敢有一丝松懈。从故障排查、配件更换,到线路调试、合闸送电,他带领团队连续奋战3个多小时,高压柜成功恢复运行,井下工作面的设备重新响起轰鸣,供电“生命线”被顺利打通。

这样的紧急抢修,对刘鹏来说早已是家常便饭。而在他看来,比起“救火式”抢修,让设备“少生病、不生病”,才是机电管理的核心。担任机电运输队队长后,他把更多心思花在设备的精细化管理和技术创新上,从源头筑牢安全防线。
此前,队内设备巡检一直存在责任划分不清的问题,设备故障率居高不下。刘鹏结合井下作业实际,牵头制定“每日巡查、每周排查、每月检修”三级排查制度,将120余台设备的巡检、保养责任逐一落实到每名岗位职工,建立设备故障台账,实现隐患发现、整改、销号的闭环管理。制度推行以来,设备隐患整改率从85%提升至100%,设备故障率同比下降30%。他还创新推出“岗位安全交底卡”制度,明确18项岗位核心安全要求和风险防控要点,让职工每班作业前明晰责任、牢记规范,从源头规避作业隐患。
针对传统水泵润滑系统易漏油、维护成本高的行业痛点,刘鹏带着技术骨干扎根现场,反复研究、试验。他组织5名技术骨干拆解水泵、测绘油路、对比配件,最终敲定改造方案——优化油路设计,更换耐磨密封配件。改造后,水泵漏油问题彻底解决,单台设备年维护成本降低2000余元,全队15台水泵每年为矿井节省维护成本3万余元。这一小小的创新,让职工们真切感受到,小改小革也能发挥大效能。
工作以来,刘鹏主导或参与的设备改造、管理创新40余项,这些凝聚着智慧与汗水的“小改小革”,让设备越来越“听话”,也让生产的脉搏越发稳健有力,他也因出色的工作表现,多次获评“先进工作者”和“安全先进区队长”等荣誉称号。
当被问及常年扎根井下,守着百余台设备累不累时,刘鹏的回答朴实而坚定:“累是肯定的,但只有设备正常运转,我心里才踏实。”这简单的一句话,藏着他十余载扎根煤海的坚守,更藏着一名共产党员把责任扛在肩上,把初心落在实处的朴素信念。(张家南 李鹏飞)